厉忠听,男,1970年生,中共党员,现在是宁波市江东区环卫中心员工。参加工作以来,厉忠听凭着对环卫事业的执着与热爱,以永不言弃的钻研精神,一干就是20多年,在平凡的岗位上发光发热,攻克了一个个技术难题,累计为单位节省开支20多万元。其好人事迹先后被浙江日报、浙江文明网、宁波日报、光明网、中新网等媒体报道,其本人也获得“浙江省优秀城市美容师”、“宁波市首席工人”、宁波市“最美交通人”等多个荣誉称号。2016年4月,他荣获“全国五一劳动奖章”。
走进江东环卫中心的大厅,一座埋头耕耘的“老黄牛”塑像映入眼帘,雕像生动刻画了万千环卫人的形象:埋头苦干,无怨无悔,不计得失,顽强而扎实地坚守在环卫事业。而这头“老黄牛”,也正是厉忠听的精神写照。
守护那一片洁净
百丈所垃圾中转站经过20多年运转,设备磨损,导致清运车垃圾压缩箱后闸门垃圾剪切不断,造成垃圾残留,出现来回运输途中“滴、漏、洒”,清洁的路面受到垃圾车的“二次污染”。厉忠听看在眼里,默默地下决心要解决这个问题。经过不断思考与反复尝试,否决了增加托架、人工抬高闸门等系列方案后,他终于找到了最佳方案:在后闸门上方安装同步开启液压装置,当后门打开时,后闸门也同步上升,使压在闸门下的垃圾松旷脱落。且装置可利用现有的液压管路系统进行改造,所需零配件基本上是单位废弃的材料,改装成本仅150元/辆。由于改装实验要在新天路的修理车间进行,厉忠听冒着酷暑无数次往返于车间和百丈所,现场取样、反复修改、对接调试,最终获得了最佳使用效果,还城区马路一片洁净。
清运工作不能受影响
福明所地下垃圾中转站1号机组是宁波宝成公司的第一代大型水平式垃圾压缩设备,在底梁设计上存在缺陷,只使用了2年时间,2013年,底梁已经严重变形,设备不能正常使用。厂方认为需拆卸大修,每台机组维修报价高达5万,且需耗时一个多月。当时正值5月,夏季生活垃圾清运高峰就要到来,而中转站现有设备荷载能力本身就不足,一旦1号机组停运,将对垃圾清运工作产生影响。
厉忠听经过深思熟虑,最终决定采用底梁整体更换法,即在车间把整个底梁焊接成形,再整体运送到地下室更换原有底梁,设备只需停运2天时间。但这样“异地加工”的方式,却对加工尺寸和对接合缝提出了更高要求。在前期现场取样的过程中,厉忠听整整4天泡在福明中转站地下室那常人难以忍受的异味中,对9米长、2米宽的底梁精细测量、反复测算,那种全身心投入的状态,就仿佛在精心改造自己的家。改造很成功,2年多了,底梁依旧十分坚固、耐用,不仅维修时间极短,也仅花费了1万元维修成本。后来,他凭着自己精湛的技术,又对2号机组进行了改造。
每一次思考都是进步
百丈所垃圾中转站的垃圾压缩设备年数久了,液压油缸都出现漏油现象,导致液压油的使用量直线上升。虽然工人们经常更换油缸油封组件,但发现效果很不理想,漏油现象还是严重。
了解到这个情况后,厉忠听对油缸的导向套结构进行了分析研究,发现导向套内只有一道挡油组件,高压油突破了这一道油封,就会造成液压油泄漏。他决定在导向套内再设置一道油封沟,形成二级油封组件。后经实践检验,使用效果很好,液压油用量直线下降,平均每个月节省了2桶油,一年下来用油量节省了30%。
小螺丝拧紧大安全
2012年,汽车队一批旧车报废后,更新了垃圾清运车。但这批新车刚使用三个月,操作人员就发现车辆的制动调整臂有失效现象,制动片间隙会自动增大,对安全行车造成隐患。虽然可以通过更换调整臂来解决这个问题,但每个调整臂要400元。一辆车4只调整臂,就是1600元,而使用寿命却不长。
问题当前,厉忠听二话不说,钻进车底下研究了好几天,终于发现是调整蜗杆缺少一个固定装置,强大的制动力使蜗杆自己回位,造成制动间隙增大。找到了病症所在,他吃力地在车底下工作着,汗水和油污浸透了工作服……他在蜗杆外部焊接了一个固定螺丝,通过手工拧紧把蜗杆固定住,不仅延长了调整臂的使用寿命,同时也保障了安全。
在厉忠听的带动下,整个环卫汽车队形成了干事创业、发明创新、开源节流的浓厚氛围,修理车间多年蝉联“先进班组”荣誉,每年节约经费10余万元。说起自己厚厚的荣誉,厉忠听总是朴实地笑笑:“吃苦受累没什么,多动脑,多动手,多解决一些问题,让我感到满足。”的确,他用自己智慧和实践的结晶守护着甬城的美丽,也用自己的辛劳与汗水兑现了“劳动着是美丽的”这一箴言。